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    電爐變壓器的現場維修技術
    作者:jkbyq  來源:本站  發表時間:2020-6-6  點擊:1415

    介紹了電爐變壓器現場故障的檢查、修復、及器身干燥的過程,總結了電爐變壓器現場檢修技術。

    電爐變壓器由于現場運行環境惡劣,變壓器制造工藝復雜,在現場使用過程中往往有意想不到的問題出現。本文通過一臺電爐變壓器的現場故障分析、檢查、故障處理、及現場干燥過程的論述,總結了在現場類似工作中可以采用的方法及相關經驗,并指出了在現場工作中應注意的問題。

    該變壓器為青海西寧某冶煉公司一臺容量為6300KVA,電壓等級為10KV的礦熱爐變壓器。在投入運行1個月后,突然發生重瓦斯保護動作跳閘,冶煉工作被迫停止。變壓器生產廠家技術人員于第二天抵達現場,隨即對變壓器進行了檢查。

    變壓器初步檢查及故障分析

    首先在檢查之前排除了重瓦斯與輕瓦斯接錯的可能,同時確定重瓦斯沒有誤動作。由于該變壓器采用了免吊心結構設計,所以放出部分油之后,吊起箱蓋,即可看到器身情況,油箱內變壓器油光亮如新,引線、木件都完好無損,線圈上的壓板沒有破裂、移位等,線圈也沒有鼓出突起部分,但是線餅之間要在吊心之后才能看到。

    初步斷定變壓器沒有遭受短路等過電流的沖擊,有可能是變壓器的線圈發生了輕微匝間或段間短路,需進一步確定。

    檢查故障的過程

    冶煉工作停止之后,現場環境有了很大提高,同時考慮到現場有吊車、濾油機,為了降低維修成本,縮短維修時間,減少生產損失,決定該變壓器在現場維修。

    首先用1寸鋼管焊長寬高大約都為8米左右的一框架,并用苫布密封圍住,放至一已打掃干凈的地面,里面接上幾盞臨時燈,變壓器吊心之后,器身即放在此框架內,所有的檢查維修都在此完成。既能保證器身最大限度不受潮,又能避免灰塵落在上面。

    變壓器線圈圖如圖1,繞組采用交疊式。該變壓器共13分接,低壓電壓從103V---133V,低壓線圈為3匝,最大匝電壓為44.25V/T。變壓器的器身吊出之后,首先進行外觀檢查,發現A相高壓線圈上部5、6段之間有些許細銅粒。用手電筒照亮,觀察在5、6段之間有燒黑跡象,初步確定故障點在此,F場沒有變壓比測試設備,為進一步確定故障所在,利用220V電源,一20A空開,一電流互感器,一電流表,連一線路,加在A相各個分接上,如圖2。

    首先加電“A”和“1”之間,此時A-1之間匝數為112匝,匝電壓為1.96V/T,電流表沒指示。之后加“1”上的電源線不動,將原加在A上的電源線分別改到“13、11、9……”當加電至“5-1”時,此時匝電壓為24.4V/T,電流表指針突然滿偏,同時空開跳閘斷開,并發現在A相上部5、6段間有打火現象,確定故障點在此。

    為了確定B、C相線圈是否受損,也采用上述方法給B、C相分別加電。測量前將A相低壓線圈首尾短接,目的是使磁通不從A相心柱流通,避免對B、C相測量有影響。測量結果B、C線圈沒有問題。

    圖1
    圖2

    維修過程

    由于只是A相線圈上部需要處理。經過分析討論,決定A相線圈不吊出,即在心柱上處理。軛片挑開之后,首先將低壓引線用氣焊焊開,之后將低壓D1線段取下,置入事先準備好的干凈的塑料袋中,密封好。將A相的A1,A2之間線斷開,小心將A相上部四段取下,同樣放入干凈塑料袋中。再斷開6、7段間連線,取下5、6段。

    發現原來是5段上的分接引線9的細銅排折彎處做長了,結果在油道內成“駝背”,頂到了6段上,變壓器運行后,線圈震動,引線9同線段6不斷碰撞,運行一段時間后,絕緣撞破,引發線段6中導線短路。

    在線圈修復繞制之前,首先用變壓器油調和制成面粉團,把線圈、夾件、鐵心上附著的微小銅粒吸附干凈。然后幾個人合作在心柱上通過來回穿插的方式繞好5、6段,每段用白布帶固定好,并做好分接引線。然后將高壓、低壓線段恢復,鐵軛回片,焊好低壓引線、高壓引線。

    在處理完這些之后,拿來一氧氣瓶,利用氧氣的壓力吹凈線圈、鐵心上的附著物。最后在器身處理好之后,裝入已清理干凈的油箱之前,再用干凈的變壓器油反復沖洗,之后裝入油箱,密封好,不注油。

    干燥過程

    變壓器現場干燥方法很多,根據現場能提供的工具和環境條件,準備用感應法加熱干燥。已知:外施電壓220V,油箱外表面面積大約為14.4m2,環境溫度15℃,系數K取8。經過計算:勵磁功率P=10KW。單位面積的電力消耗△P=0.9KW/m2,箱壁外繞匝數W=74匝,勵磁電流I=54A。

    首先用現場可以找到的石棉布將油箱側面和頂部圍住蓋好,用石棉布的目的是給變壓器本體保溫,然后用35mm2銅線電纜從油箱底部到頂部繞74匝,下半部大約繞45匝,繞好之后固定住,起頭和終止頭通過一空開控制。

    油箱底部并聯8根已拉長的2000W電阻絲,通過接線柱固定在耐火磚上,距離箱底大約為100mm,接一空開單獨控制。在油箱側壁上下各固定幾個水銀溫度計,油箱內的溫度通過壓力釋放閥口測量,同時把測量鐵心絕緣的引線從壓力釋放閥口引出。平時壓力釋放閥口用蓋板密封,測量溫度及放潮氣時打開。

    加電220V,12小時之后,箱壁上溫度計溫度上升到98℃左右,箱內溫度在開始時低于箱壁溫度,大約20小時之后,內外溫度相當熱,并一直維持在95℃左右。期間通過2500V兆歐表每隔1小時觀察絕緣的變化,并記錄。開始時由于蒸發出的水汽多,附著在絕緣件表面上,沒排出,絕緣電阻低,之后慢慢升高。

    在這過程中每隔一段時間打開壓力釋放閥口,釋放油箱內的潮氣,同時測量記錄油箱內的溫度和鐵心絕緣電阻。絕緣電阻隨時間的變化曲線圖見圖3(1為高壓繞組絕緣干燥曲線;2為低壓繞組絕緣干燥曲線;3為鐵心絕緣干燥曲線)。

    在70小時之后絕緣電阻穩定在2500M之上。遂斷電,拆除勵磁導線、石棉布、電阻絲等,清理好現場之后,再打開箱蓋及低壓引線安裝手孔,檢查并緊固可能因為干燥已經變松的緊固螺母,同時固定鐵心接地片。之后蓋上箱蓋,緊固好箱蓋螺母。上好壓力釋放閥。注入已經過濾好的變壓器油。

    圖3 干燥過程中絕緣電阻隨時間變化曲線

    試驗及加電工作

    加油穩定一天之后,進行了電阻、絕緣和耐壓的現場驗收試驗,沒有問題。變壓器重新放入工作位置,接好短網,加電起爐,一切正常。

    工作總結

    a. 產品的質量往往體現在細節上。變壓器生產廠家應嚴格要求工人的工作,注重每一個工作環節。

    b. 變壓器運到現場在使用之前,生產廠家應該配合用戶一定要吊心檢查。即使是免吊心設計,也要打開箱蓋,檢查螺栓的緊固情況,以避免線圈的非正常震動。

    c. 變壓器使用廠家一般不會有變壓比檢測儀,所以在現場故障檢查時應該隨機應變。在用本文論述的方法加電檢查過程中,要注意控制線圈的匝電壓,不能超出設計的最大匝電壓,同時做好過流保護。由于在加電過程中高壓線圈會產生高電壓,所以一定要注意人身安全。

    d. 本文所論述的干燥方法不完全是感應法,因為現場不能抽真空。實際干燥時是首先用蓋板密封住壓力釋放閥口,加電一段時間之后,再打開釋放潮氣。從干燥方式來看,此時的變壓器油箱已類似一小型普通干燥爐。

    e. 干燥過程中,一定要保證溫度不能太高,最大不能超過105℃,以免引起絕緣材料的老化。必要時可以設計制作一溫度控制箱,實現溫升的自動控制。

    f. 干燥過程中,要注意干燥的安全。現場一定要準備一些滅火器材,如滅火器、沙子、鐵鍬等。

    結束語

    電爐變壓器在現場使用過程中往往是超負載運行,使用環境惡劣,而且很多使用廠家的檢修又不到位,變壓器有時出現一些問題也在所難免。如果問題不大,可以考慮采用在現場進行維修。

    本文所論述的維修過程,從變壓器開始準備維修到維修結束投入使用,大約用了7天時間,既降低了變壓器生產廠家的維修成本,又減少了使用廠家的損失。而且從維修效果來看,也非常不錯。整個檢修過程中的方法和經驗還是可以借鑒的。


     

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